有关污水处理厂的实习报告锦集6篇
在现在社会,报告使用的次数愈发增长,其在写作上有一定的技巧。那么什么样的报告才是有效的呢?以下是小编整理的污水处理厂的实习报告6篇,欢迎大家分享。
污水处理厂的实习报告 篇1一、武汉市三金潭污水处理厂简介
1、工程概况
三金潭污水处理厂位于武汉市东西湖江岸区交界地三金潭地区,该厂远离城市中心区,东北面临近府河、南面靠近张公堤。是武汉市利用亚洲开发银行(ADB)贷款武汉市污水处理项目之一,计划总投资4.6亿元,其中利用亚行贷款2.1亿元。
20xx年3月开工。区域排水系统部分为雨、污合流制,部分为雨、污分流制。厂区总占地23.8公顷,近期用地15.7公顷。
一期于20xx年2月1日通水调试成功;3月5日全天候运行;5月实现二级运行;8月 污泥脱水调试。目前,生产运行稳定,日处理量最高可达30万立方米。
2、服务范围
武汉市三金潭污水处理厂服务区域为主城区汉口东部地区(简称“汉口东”地区),该地区行政划分主要为江岸区,包括汉口旧城、六合沟、堤角、塔子湖、后湖、谌家矶地区。东临谌家矶,西抵新华路,北起张公堤,南至江边、解放大道,服务面积61.4km2。
3、厂区平面布置
整个厂区分为五大块:
一、近期污水处理区;
二、远期污水处理区;
三、污泥处理区;
四、辅助生产区;
五、远期污水深度处理区。
各块以区间道路及绿化相隔相连。全厂的污水构筑物按原污水来水方向依流程自南向北布置曝气沉砂池、初沉池、A/O生物池、二沉池,处理后尾水自厂区东南端经过或超越在此设置的尾水接触消毒池及排水泵站排入城市接纳水体--府河。
4、处理工艺及流程
该厂采用的A/O法处理工艺,除磷不脱氮。合流排水系统污水截流倍数n0=1.0,工程总规模400,000m3/d(雨季最大流量620,000m3/d),近期300,000m3/d建设规模(雨季最大流量500,000m3/d),旱流污水总变化系数Kz=1.3。回流比R=75%。
污水由一级泵站(铁路桥泵站)收集至厂前提升泵站(张公堤泵站),再由张公堤泵站将水送入三金潭污水处理厂,进行污水处理。其工艺流程简图如下:
二、部门及车间的参观见闻
1、中控室
主要设备:
电子模拟运行控制板(墙体板)指示灯,模控板右边是现场实时监控视频显示器。程序控制计算机,电话机、视频控制器各一台,空调两台用于各设备降温。
人员编制及值班任务:
整个中控室的运行管理配1名班长6名值班员。班长负责监督值班工作,传达上级指示,安排任务,组织班室成员技能培训等工作。值班员负责中控室的日常值班,值班班次分白班和夜班,白班值班人员为1人,时间8:00~18:00,中间没有午休;夜班值班人员为2人,时间:18:00~8:00。轮值安排为:每人一个白班,两个夜班,休息三天。
主要功能:
污水处理厂设备自动化控制程度高,场内的所有设备几乎都可以通过计算机控制,设备的开启、阀门的开启调节、设备的运行指示等都可以在控制计算机上实现。工艺运行的参数在计算机运行程序上可以随时查阅,而且数据会被自动保存起来方便日后查看。现场设备的运行情况还可以通过视频录像进行监控。值班员的职责就是看管由计算机控制的程序系统的运行情况,调节生物池溶解氧浓度。每两小时记录一次工艺参数,以及每隔两个小时巡场一次并采集进、出水水样供化验室分析。需要记录的参数有:进、出水流量(m3/h),pH,SS(mg/L),DO(mg/L),MLSS(mg/L),TP(mg/L),NH4+-N(mg/L),污泥流量(m3/h),污泥泵运行参数,鼓风机运行参数等。
2、检验科
主要设备及仪器:
气相色谱仪、高效液相色谱仪、721/.722/723/752/7230G系列分光光度计、紫外、原子吸收分光光度计、电子分析天平、水浴锅、干燥箱、马弗炉、粉碎机、显微镜、阿贝折射仪、自动旋光仪、手持糖度计、手持酒精计、手持盐度计、酸度计、电导率仪、COD、BOD在线水质测定仪。
值班人员及分析项目:
班长1人,分析员3人,每天2名分析员值班,时间8:00~18:00,中间没有午休,上两天班休息两天,每天都要有人值班,班长负责监督工作,制作数据报表等。
化验室分析项目有:TSS、MLSS、MLVSS、SS、CODcr、TP、TN、NH4+-N、NO3--N、NO2--N、PO43--P、BOD5。
3厌氧污泥消化池:
主要设备:
该厂设有污泥消化池,用来处理从污水里沉淀下来剩余污泥,产出沼气和无污染的泥饼。据介绍,每座蛋形消化池地面高度为36米,地下深10米,最大内径为26米,总高48.2m,有效容积约13900m3,,污泥厌氧消化池采用卵形消化池,池内采用机械搅拌,配有18根搅拌管。
功能简介:
分解污泥中的有机物,稳定剩余污泥,减少病原菌及寄生虫卵。
其单体规模为世界第三、亚洲第一。污泥是城市污水处理厂在净化污水时产生的“副产品”,以往都是一简单的填埋技术处理。由于其含有寄生虫卵、病原微生物和重金属等有害物质,如不加以妥善处理,将产生二次污染。据介绍,消化塔运行后,三金潭污水处理厂每天产生的200吨污泥将被送入其中进行搅拌,通过加热、消化反应,最后将污泥脱水成无污染的泥饼,用于土壤改良、制肥、填土方等。而产生的沼气供沼气锅炉使用。实现污泥的减量化、无害化、资源化处置。
4、污泥脱水浓缩机房
主要设备:
Roefilt 60型转鼓污泥浓缩机三台(两用一备),离心脱水机,絮凝剂制备机。
功能:
一是将污水处理过程中产生的剩余污泥进行浓缩以减少后续污泥消化量,二是将消化污泥进行脱水便于运输处置。
操作规程:
容积式污泥泵将调理好的湿污泥抽入机器,在混合器内,污泥和聚合物充分混合形成絮凝结构,有利于污泥在虑带上脱水。污泥流入预脱水转鼓,经多段脱水后逐渐浓缩,并通过螺旋板输送。使用大间孔虑带,转鼓预脱水率显著提高。设计采用的虑带网眼能使污泥分离率达到很高。
5、加氯车间
主要设备:
真空调节器,安全警报器,氯气防泄漏以及回收装置,氯气投加控制器,水射器,控制柜,电动球阀,汇流排。
工艺流程及参数:
贮存在氯气瓶中的氯气通过紫虹管连接至汇流排,经主干管,经电动球阀控制后,主压力表显示正常之后,经过自动加料机 ……此处隐藏12589个字……种实验、化验仪器40余台套,为持续提升产品品质奠定了扎实的基础。
b。 电镀废水处理工艺
电镀产生的废水毒性大,对土壤,动植物生长均产生危害。因此必须严格处理废水达标排放,缺水地区推行废水处理达标循环利用,从技术生产上讲,由于电镀生产过程和废水处理过程须投加一定量的多种化学品。电镀废水处理后达到循环回用,回用水必须经脱盐后才能回用于生产线用水,对环境含盐总量不会削减,树脂交换、反渗透工艺的浓缩液仍返回地面。
电镀废水处理工艺很多:20世纪70年代流行树脂交换,80年代电解法、化学法+气浮等。根据我厂20年来在电镀废水处理实践中得出,树脂交换对处理贵稀金属离子废水、回收贵稀金属有它的优越性。
电解法:能耗高,电耗和铁耗均高,对高浓度含铬废水产生污泥量太多,不适应,同时对含氰废水处理不理想,所以含氰废水还要用化学法。
化学药剂+气浮法:采用化学药品氧化还原中和,用气浮上浮方法进行泥水分离,因电镀污泥比重大,并且废水中含有多种有机添加剂,实际使用时气浮分离不彻底,并且运行管理不便,到90年代末,气浮法应用越来越少。
化学药剂+沉淀:该方法是最早应用的方法,经过30多年不同处理工艺实际使用比较后。目前又回到了最早,也是最有效的处理工艺上来,国外在电镀处理上也大多采用该方法,但实际固液分离运行时间长后,沉淀池会有污泥翻上来,出水难以保证稳定达标。
近年开发的生物处理工艺:小水量单一镀种运行效果高,许多大工程使用很不稳定,因水质水量难以恒定,微生物对水温,品种,重金属离子的浓度,PH值的变化难稳定适应,出现瞬间大批微生物死亡,出现环境污染事故,而且培菌不易。
本工艺是针对不同性质的废水加入不同的药品进行氧化还原中和后,采用直接压滤分离方法分离污泥,投资省、运行操作管理方便,稳定可靠、能耗低。
c。 电镀废水处理工艺流程自己抄
四、存在的问题及自己的建议
可以说任何一套工艺本身都不是完美的,影响因素是多方面的,这就需要在设计和运行时加以考虑。更重要的是如何在运行过程中通过调试与实践不断提高工艺的处理能力,这方面需要付出的精力和财力是一般不为人所接受的,这就造成工艺运行中产生的种种问题。同时,一个企业的管理又是保证质量的有力武器,所以管理同样重要。
发现的问题
1,就工艺本身而言,A/O法与A2O法是目前处理生活污水常用的方法,一般用于处理进水量较大的污水处理厂。但该法运行管理不便,难以实现自动化。另外这两种方法的抗冲击负荷不甚理想,一旦出现事故之类的问题,如此大的水量将何去何从,应该是个问题。
2,就运行效果而言,目前其处理效果很理想。但也存在个别设备的运行不合理,还有出现一些问题。这都需要认真研究。例如污泥浓缩池的运行效果就不甚理想。目前我国的污泥处理仍存在很大的技术问题,污泥的最终处置是个很棘手的问题。
3,就产生的环境污染而言,此工艺还需要改善。如在污泥工艺段,气味很难闻,主要是氨气和硫化氢等。而且存在危险。
建议
1) 我认为,作为如此大型的污水处理厂,是否应该考虑工艺的后续改造问题呢。随着城市和社会的发展,难免会出现水质的变化,甚至异常,那么这就要涉及到的工艺改造问题。由现有工艺改造到先进工艺,这是设计之前需要考虑的问题,也符合现代的理念。
2) 应严格控制预处理的进水水质。可考虑增加事故调节池。事故调节池在稳定系统运行的作用不可忽视,应在的图及主要设备介绍设计与运行管理中予以重视;同时应加强各排水工序协调工作,尽可能减少系统水质的波动。
3) 废水的处理中,运行管理很重要。应该加强对操作工的管理,这对工艺的正常运行很重要。从现有工艺入手,向管理要效益。
4) 重视预处理,降低污水中各污染物浓度,以免对生化曝气池产生冲击,确保生化处理正常运行。
5) 大力挖潜,降低出水各项指标,减少浪费和成本消耗。
6) 改善污泥回流系统,实现定流量回流,增加污泥的活性。
五、我的体会
人生在历练中成长,经历一次胜过千万次的彷徨。在这短暂的实习过程中,我收获了许多,许多… …
知识是需要经过实践检验的。如果你整日守在闭塞的环境中,你就不会感觉到自己的无知;你也许会满足于自己的所学,而并不知道当你跳出这狭小的圈子时, 自己所掌握得都很苍白无力。初看整套工艺,原理似乎很简单,而真正面对的时候,不妨多问自己几个为什么,这时你就会发现自己的知识体系不够系统,知识基础不够扎实。这给我的教训是学知识一定要融会贯通,达到知识体系系统化。同时要提高实践能力,加强专业技能。在实习过程中,我会发现自己每次都会有陌生感, 观察不够仔细,容易浮于表面。我感到做任何事都要有一个严谨的态度,这是对于一个环保工作者最起码的要求。
有人说沟通是一门艺术,在我看来,这是一门很深奥的艺术!当你面对一个陌生的人时,如何让其注意你并有兴趣回答你不厌其烦提出的问题,这需要掌握时机和运用技巧,同时还有运气的成分。在这段期间里,我从开始的青涩到现在的成熟,都是与自己的努力息息相关的。一个人的能力有限,但协作所散发出的能量无限。通过协作,我学到了别人的长处,如思考问题的角度,做事的态度等都给我很大的帮助。在团体合作的过程中,我看到效率的体现。
污水处理厂的实习报告 篇6时不我待,转眼就毕业一年了,回首过去一年,从找工作到现在要感谢的人很多,有很多收获,也有很多遗憾,“往者不可谏,来者犹可追”,对收获还是得感谢那些有声和无声的老师,对遗憾只能在今后的工作中进一步学习,争取做到智明而行无过。下面是在去年一年经历两个工地的一些体会:
污水处理厂作为水工工程之一,标高控制,抗渗防漏是该工程的重点和难点,特别是伸缩缝位置的橡胶止水带的施工,因为在施工缝位置只有一条橡胶止水带,是盛水构筑物的薄弱点。对此,监理部根据事前预控的原则,通过发监理工作联系单和对施工单位工程部进行技术交底方式,提高施工单位对该部位的重视,在施工过程中通过巡视、旁站及时纠正不规范的止水带安装,在工序报验时重点检查伸缩缝位置,在混凝土浇筑时通过旁站措施控制伸缩缝位置的混凝土浇筑质量。
因为工程地处滇池旁边,基底标高地层主要是粉砂层,在钢管预埋施工时,因工作面窄,粉砂层泡水导致基底承载力降低,给管道基底硬化带来难度,开挖面窄也给基坑安全带来隐患,对此,采取开挖短、频、快的策略,基坑开挖后及时进行基底处理和管道吊装安装,基坑两侧采用钢板桩加固保证安全。
因为厂区工作面安排紧凑,平行、交叉施工同步进行,施工单位众多,工序间的干扰非常大,施工单位之间的资源争夺纠纷大,为此监理部组织土建(主体、管道、道路、防腐)、设备安装、绿化施工单位开会,根据实际进度错开各施工单位的施工位置,集中力量优先解决影响施工便道的施工,要求绿化施工单位待平面布置施工完后再进场施工。
在各参建单位协同努力下,昆明市第八污水处理厂在157天就完工试通水。